標(biāo)題:論20萬t/a燒堿裝置技術(shù)改造

  摘要:介紹了20萬t/a燒堿裝置的擴(kuò)能技改情況,指出了通過工藝技術(shù)改造和設(shè)備的更新?lián)Q代,不斷提高燒堿生產(chǎn)工藝技術(shù)水平是改善操作環(huán)境,降低燒堿成本的重要途徑。
  關(guān)鍵詞燒堿;生產(chǎn);工藝技術(shù)改造
  前言:
  2000年以前,株洲化工集團(tuán)燒堿廠的液堿生產(chǎn)能力只有10萬t/a,電解槽采用的是金屬陽極電解槽(6萬t/a)和石墨陽極電解槽(4萬t/a)相結(jié)合,裝置水平比較落后;氯氣處理工序采用兩臺(tái)泡沫塔串聯(lián),操作彈性小、氯中含水高、設(shè)備腐蝕嚴(yán)重;液堿蒸發(fā)工序采用的是三效順 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略406字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 
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化鹽原料由海鹽改為精制粉鹽后,對化鹽生產(chǎn)裝置進(jìn)行改進(jìn)和及時(shí)調(diào)節(jié)工藝控制指標(biāo),使用效果較好,并且取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
  1.1 改造前的問題
 、倩}桶:由于海鹽含較多機(jī)械雜質(zhì),沉積于化鹽桶底部,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行周期大大縮短,清理難度加大,并且鹽泥處理負(fù)荷加重。② 澄清桶:由于海鹽含鈣、鎂雜質(zhì)多,而且含量波動(dòng)幅度較大容易導(dǎo)致澄清桶內(nèi)鹽水溶液返混。③ 精制劑:海鹽中鈣鎂雜質(zhì)多最終也會(huì)使精制劑燒堿和純堿的消耗量增加,影響生產(chǎn)成本。④原料成本:海鹽運(yùn)輸距離遠(yuǎn)、運(yùn)輸成本高、價(jià)格貴導(dǎo)致原料成本大幅度上升。
  1.2 改造方案
  株化集團(tuán)通過對原料海鹽與精制粉鹽的物性、質(zhì)量、價(jià)格及來源進(jìn)行綜合比較,發(fā)現(xiàn)粉鹽不僅氯化鈉含量高(nacl≥99%)、機(jī)械雜質(zhì)少、鈣鎂含量低,而且運(yùn)輸方便、價(jià)格較低、原料來源充分,采用粉鹽制精鹽水可降低原料成本。但是粉鹽顆粒細(xì),容易產(chǎn)生液固夾帶的現(xiàn)象,給后系統(tǒng)的液固分離帶來了難度,加大了鹽泥處理的負(fù)荷。經(jīng)過認(rèn)真分析與觀察,為適應(yīng)粉鹽的應(yīng)用,對鹽水工序進(jìn)行了合理的改造。① 化鹽桶:在原有化鹽桶的基礎(chǔ)上,增加了一個(gè)帶旋流板的中心筒,并在中部設(shè)置折流圈。粉鹽由中心筒加入,化鹽水由底部逆流向上,由于旋流板和折流圈的作用,使得粉鹽能充分與化鹽水接觸,溶解更徹底因而由頂部溢流所夾帶的粉鹽顆粒大大減少。② 化鹽溫度:化鹽溫度是制備精鹽水過程中的重要控制指標(biāo),提高化鹽溫度不僅可以加快化鹽速度,而且也有利于精制反應(yīng)的進(jìn)行;并且提高化鹽溫度粗鹽水的粘度降低,有利于雜質(zhì)的沉降分離。改造前采用海鹽為原料時(shí)的溫度為50-55℃,改造后溫度調(diào)整為55-60℃,粉鹽夾帶的現(xiàn)象明顯減少,鹽水質(zhì)量穩(wěn)定,后系統(tǒng)處理壓力減小。③改造收效:鹽水工序由海鹽制鹵該為粉鹽制鹵后,原料成本大幅度下降,全年節(jié)約費(fèi)用按20萬t/a計(jì)約60萬元/年;粉鹽鈣鎂含量低精制劑用量減少,純堿和燒堿消耗大幅度降低,從而使得鹽酸消耗也相應(yīng) ……(未完,全文共4383字,當(dāng)前只顯示1055字,請閱讀下面提示信息。收藏論20萬t/a燒堿裝置技術(shù)改造

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